时间: 2025-11-14 17:08:57
①煤磨袋收尘停机检修、替换滤袋、内部积煤收拾;② 灰斗温度反常查看处理;③磨机停机磨内查看、选粉机检 查;④磨内衬板替换、钢球替换;⑤磨内动火作业、磨内杂 物收拾;⑥煤粉仓清仓作业;⑦转子要放置隔火板,避免火源与煤粉触摸构成火灾,动
转子秤作业前,有必要处理停送电手续,作业人员对电 能,势能充沛阻隔后方可作业,作业时有必要将煤粉仓内的煤 粉清洗收拾洁净,削减动火作业构成煤粉焚烧的可能性。标称 时,查看阀板方位与密封状况,禁止漏入分化炉等高温区域 内,禁止对下流设备展开检修理作业。
2017年11月20日8: 02分,某公司3#煤磨中控操作员 发现袋收尘出口温度由55C上升到60C,当即报告烧成工 段长,烧成工段长到现场查看发现1#袋收尘灰斗分格轮温度 偏低,判别灰斗内有煤粉堆积。8: 16分袋收尘出口温度忽然 由60C快速上涨至70C,操作员立刻紧迫停磨。分厂领导立 即将该状况报告公司领导,并现场安排处理。8: 20分现场组 织将绞刀回转,外排灰斗内煤粉。9: 30分袋收尘灰斗分格轮 卡跳且无法敞开。9: 45分现场翻开灰斗查看门,10:00分灰 斗内有煤粉溢出并随同火星,触摸空气后焚烧,并点燃地上 煤粉,10:20分现场将火平息,构成部分袋收尘分格轮电
公司对煤磨运转办理重视不到位,自11月16日3#线 原煤换区,出磨煤粉水分超支(8-%),加之环境气温大幅度 下降,煤粉因结露在灰斗底部结皮构成阻塞灰斗,而中控和 现场均未发现反常,煤粉长期滞留后产生自燃。
在灰斗内煤粉放空时,袋收尘内部02含量瞬间增多,构成明 火,灰斗溢出的煤粉带着火星构成外排至袋收尘渠道的煤粉 着火,烧损部分设备设备,导致事端扩展。
煤磨体系应急处置设备设备不健全,主袋收尘箱体及灰 斗内无N2或CO2救活体系,灰斗内部煤粉自燃后无法及时 按捺熄火,构成内部煤粉焚烧不断加重。
应根据出磨煤粉外水状况及着火温度特色,合理操控 煤磨进出口温度,在运用低灰分、高蒸发分、低着火点的原
煤磨操作员要加强技术训练,煤磨运转中要重视磨机 进出口温度、袋收尘进出口温度、灰斗温度、CO值等运转参 数,呈现反常参数要及时报告并剖析处理,禁止违规违章操
2015年3月4日中班19: 40分,某公司2#煤磨安稳正常 运转,主要参数如下:煤磨进口温度为31CFC,出口温度 70C,袋收尘进口温度为58C,出口温度为58。(2,袋收尘灰 斗温度根本维持在65C,窑头煤粉仓上部温度为34。(2,中部 温度为19。。,下部温度为25也。当班操作员未作大幅度操作 调整,以安稳调理为主。
19:41分,操作员忽然听到现场传来一声巨响,一起发 现2#磨机因收尘进口温高瞬间上窜至联锁跳停值(78C)导致 磨机跳停,随即打电话给煤磨当班巡检工问询现场状况,巡 检工在查看后反应2#窑头煤粉仓呈现防爆阀放炮动作,而且 煤磨袋收尘防爆阀也有部分被气流冲开,所以操作员当即电 话向制作分厂领导和调度汇公司当即发动应急预案,分管领 导、生安处、机动处、供应处、制作分厂负责人以及相关技
术人员第一时间赶赴现场,在保证安全前提下当即安排查看 处理,并拟定后续康复计划。考虑到窑尾电收尘有2个电场 内部短路等其它问题,决议拉空煤仓后于2: 12分停窑进行临 停检修。通过抢修于3月6日夜班2:00分焚烧,11:18分投料 运转。
袋收尘防爆阀放炮被冲开的直接原因是防爆阀被气流 冲击所造成的,现场损坏的收尘袋仅仅变形严峻未存在高温烧 损,以此判别不是内部着火导致;
从现场放空仓后查看状况看,转子秤以及煤仓锥部下 料管均有显着大块结焦现象,能判别仓内呈现过部分自燃 高温;
因为窑头煤粉仓内呈现爆燃,气流顺着仓顶负压管迅 速窜至袋收尘进口管道内,并突破袋收尘防爆阀开释开来, 这也是最终导致窑头煤粉仓防爆阀动作的根本原因。
要结合煤粉仓助流膜片、电磁阀工作状况、煤粉仓漏 风以及袋收尘运作状况,拟定日常办理保护相关准则及查看
OK表,磨主管、工艺厂长要依照准则进行日常查看保护,从 而构成常态化办理模式;